. Ir. Dheka Esti Rahayu: LPG FIRE AT VALERO - McKEE REFINERY

Ir. Dheka Esti Rahayu

ditujukan untuk semua para pembaca yang selalu mengapresiasikan dirinya dalam cinta

LPG FIRE AT VALERO - McKEE REFINERY



BAB I
PENDAHULUAN

1.1              Latar Belakang
Keselamatan industri merupakan hal yang sangat diperlukan dalam suatu budaya kerja di luar maupun di dalam suatu industri atau perusahaan. Dimana dalam menerapkan suatu budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) diperlukan pelatihan, pembelajaran, dan pematuhan tata tertib budaya K3 demi meminimalisir kecelakaan kerja. Oleh sebab itu, diperlukan pembelajaran dan pengenalan sejak dini sebagai calon pekerja yang nantinya akan menerapkan hal tersebut. Contoh pembelajaran untuk kebudayaan kerja adalah mempelajari contoh kasus kecelakaan kerja yang marak terjadi beberapa tahun belakangan guna menganalisis terjadinya suatu kecelakaan tersebut dengan tujuan untuk memperbaiki rancangan dan pengelolaan pabrik atau industri berikutnya dan juga penerapan sistem safety saat bekerja untuk meminimalisir kejadian serupa terulang kembali yang dapat merugikan dari aspek material, fisik, finansial dan psikologis pekerja. 
Dalam makalah ini, penulis sengaja menghadirkan sebuah contoh kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Texas, yaitu pabrik kilang minyak yang terbakar akibat kebocoran pada pipa. Tujuan disertakannya contoh tersebut dalam makalah ini adalah sebagai media pembelajaran penulis dan pembaca untuk lebih memperhatikan aspek-aspek keselamatan kerja yang bisa diterapkan di lingkungan kerja nantinya.

1.2       Rumusan Masalah
Dalam pembuatan makalah ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya:
a.       Sejarah Kilang McKee Valero, Texas,
b.      Kronologi terjadinya insiden,
c.       Dampak dari insiden,dan
d.      Penanggulangan pasca insiden.

1.3       Tujuan
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah:
a.       Untuk mengetahui sejarah Kilang McKee Valero, Texas,
b.      Untuk mengetahui Kronologi terjadinya insiden,
c.       Untuk mengetahui dampak dari insiden,
d.      Untuk mengetahui upaya penanggulangan pasca insiden dan
e.       Untuk memenuhi tugas keselamatan industri.

1.4       Manfaat
Manfaat dalam penulisan makalah ini adalah:
a. Untuk mengetahui sejarah Kilang McKee Valero, Texas,
b. Untuk mengetahui Kronologi terjadinya insiden,
c. Untuk mengetahui dampak dari insiden,
d. Untuk mengetahui upaya penanggulangan pasca insiden.



BAB II
PEMBAHASAN

2.1       Sejarah Pabrik Propana Texas
Valero Energy Corporation dibentuk pada tahun 1980 sebagai perusahaan gas alam yang berlokasi di San Antonio, Texas. Pada awal 1980-an, perusahaan mulai berkembang di industri penyulingan, dan pada tahun 1997 dipisahkan menjadi usaha penyulingan dan pemasaran dan menjadi perusahaan independen di bawah nama Valero. Valero Energy berkembang pesat di akhir 1990-an dan awal 2000-an, karena memiliki 16 fasilitas penyulingan di Amerika Serikat, serta di Quebec, Kanada juga di Aruba. Valero Energy menjadi kilang minyak terbesar di Amerika Utara pada tahun 2005 yang mengoperasikan 18 kilang dengan kapasitas sekitar 3,3 juta barel per hari (bph). Pada tahun 2006 perusahaan tersebut memiliki aset sekitar $ 33 milyar; pendapatan tahunan sebesar $ 91.800.000.000 dan memiliki 21.800 karyawan. Kilang McKee di Sunray, Texas dibangun pada tahun 1933 oleh Shamrock (perusahaan Minyak dan Gas). Unit utama dibuat pada 1950 - 1990, dan yang paling baru-baru ini, pada tahun 2004. Kilang tersebut menjadi bagian dari Valero pada akhir 2001 ketika Ultramar Berlian Shamrock (UDS), pemilik sebelumnya, bergabung dengan Valero Energy. Pada tanggal 29 Juli 1956, McKee Refinery mengalami kecelakaan di tempat kerja yang cukup tragis saat tempat penyimpanan hidrokarbon ringan gagal secara serempak sehingga terjadi kebakaran yang mengakibatkan kematian dari 19 panggilan darurat. Kilang memproses 170.000 barel minyak mentah per hari, dan mendistribusikan produk-produknya melalui pipa untuk pelanggan di Texas, New Mexico, Arizona, Colorado, dan Oklahoma.
Pada 14:09 pada Jumat, 16 Februari 2007, propana cair di bawah tekanan tinggi dirilis di unit 1 PDA (Propane De-Aspalting) Valero McKee Refinery, 50 km sebelah utara Amarillo, dekat kota Sunray, Texas. Menghasilkan uap propana yang mengakibatkan timbulnya api (ignition source) yang menyebabkan pekerja-pekerja terluka, merusak unit pipa dan peralatan (reaktor dsb), serta meruntuhkan sebuah piperack utama. Api tumbuh pesat dan mengancam unit sekitarnya, termasuk tempat penyimpanan Liquefied Petroleum Gas (LPG) . Upaya pemadaman terhambat oleh angin kencang dan penyebaran cepat api. Evakuasi kilang dilakukan sekitar 15 menit setelah terjadi kebakaran. Tiga dari empat pekerja mengalami luka parah yang parah, termasuk kontraktor. Kilang tersebut mengalami shut down sekitar dua bulan, dan mulai dioperasikan lagi pada kapasitas (yang berkurang dari kapasitas awal) selama hampir satu tahun. Karena insiden yang dianggap serius, maka pemerintah Amerika Serikat memerintahkan Keselamatan Kimia dan Dewan Investigasi Hazard ( CSB ) meluncurkan sebuah investigasi untuk menentukan akar penyebab dan kontribusi serta untuk membuat rekomendasi demi mencegah insiden serupa terulang kembali.

2.2       Kronologi Insiden
Pada Jumat, 16 Februari 2007, sekitar pukul 14;09 karyawan pabrik dan kontraktor yang bekerja di unit PDA mendengar suatu bunyi kebocoran pipa dan melihat uap yang bertiup dari stasiun kontrol di dekat permukaan tanah tepatnya di tower ekstraksi nomer 1. Karyawan pabrik dengan cepat mengidentifikasi bahwa uap tersebut merupakan propana dan pekerja segera diungsikan. Propana tersebar (bocor) dari sistem bertekanan tinggi membentuk awan uap yang berhembus ke arah boiler, dan kemungkinan terjadi ignition. Api mulai muncul dari sumber kebocoran. Api berkembang pesat dan menyebar di sekitar pipa pada ekstraktor nomer 1, melepaskan propana yang terus bertambah. Sebuah pipa kolom baja di sebelah timur/barat rak pipa-pipa akhirnya terlelehkan oleh tekanan tinggi dari jet api propana. Kolom yang tidak terisolasi (fireproofing), akhirnya melengkung dan runtuh yang menyebabkan beberapa kegagalan pipa. Produk minyak bumi cair dibuang dari pipa-pipa yang rusak, memberikan kontribusi terhadap penyebaran api dan kerusakan yang disebabkan peralatan di sekitarnya, seperti menara kolom nafta no.1. Dua karyawan Valero, dan satu kontraktor mengalami luka bakar yang serius. Kontraktor terluka terus menerima perawatan medis selama lebih dari setahun setelah kejadian. Seorang anggota pemadam kebakaran mengalami luka bakar ringan saat menyiapkan peralatan pemadam kebakaran di awal respon darurat. Sepuluh karyawan Valero lain dan kontraktor dirawat karena luka ringan. Tidak ada korban jiwa dan tidak ada cedera yang dilaporkan off-site. Tanggap darurat dan evakuasi kilang Menurut catatan respon insiden Valero, alarm kebakaran diaktifkan pada 14:10, sekitar satu menit setelah karyawan mendengar bunyi kebocoran. Tim tanggap darurat kilang mendekati api, mereka berusaha untuk mengaktifkan monitor stasioner air api, tetapi angin kencang dan pertumbuhan yang cepat dari api menghambat upaya mereka. Lima belas menit setelah api meletus, manajer di Pusat Operasi Darurat (EOC) memerintahkan evakuasi total kilang. Catatan alarm Kilang menunjukkan bahwa alarm evakuasi terdengar di 14:26 EOC direktur operasi taktis kemudian menyatakan bahwa kekhawatiran utama yang mendorong keputusan evakuasi adalah jumlah pipa bertekanan pecah sebagai rak pipa runtuh dan kedekatan responden untuk cairan propana diisi ke dalam saluran extraktor yang dilalap api dan mungkin berisiko gagal total. Keputusan ini menarik responden dan pekerja jauh dari situasi yang memburuk dengan cepat yang bisa membahayakan banyak jiwa. Kilang ditutup dengan mengisolasi masukan utama dan pasokan bahan bakar gas. Tim tanggap darurat kemudian masuk untuk mengisolasi sumber bahan bakar, secara bertahap api menyusut. Valero berencana menggelar entri bersama dengan responden dari dekat kilang Conoco Phillips untuk memadamkan api hari berikutnya. Namun, klorin dan asam sulfat yang bocor membuat entri terlalu berbahaya. Api tersebut kemudian padam oleh karyawan Valero pada Minggu sore, 18 Februari 2007, sekitar 54 jam setelah dinyalakan. Kilang tersebut mengalami shut down selama hampir dua bulan. Laporan media menunjukkan kekurangan spot bensin reformulasi di Denver, Colorado, selama berminggu-minggu setelah api padam. Krisis tersebut terjadi selama periode pemadaman kilang direncanakan yaitu sekitar 480.000 barel dengn kapasitas nasional secara offline, 170.000 barel per hari ini disebabkan oleh McKee fire. PDA Unit rusak berat dan sebagian besar pipa, kabel kontrol, dan peralatan pertukaran panas di daerah extraktor hancur, termasuk menara extractor. Diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan apakah unit PDA aman untuk terus digunakan. unit PDA Valero dibangun kembali pada bulan Januari 2008, hampir satu tahun setelah kebakaran, memulihkan kilang dengan kapasitas produksi penuh. Near-Nona Events The Center for Proses Kimia Safety16, 17 (CCPS) menyimpulkan kejadian ini nyaris sebagai "peristiwa luar biasa yang bisa cukup telah diharapkan dapat menghasilkan konsekuensi negatif, tetapi sebenarnya tidak" (1992). Dua peristiwa selama 16 Februari api bisa mengakibatkan konsekuensi serius, atau bahkan bencana, jika arah angin telah berbeda atau jika personil telah dekatnya. Pada saat propana diproduksi pertama kalinya, angin bertiup dari barat laut, mendorong api ke arah umum dari rumah boiler. Wawancara, catatan, dan rekaman video kamera keamanan menunjukkan bahwa angin bergeser beberapa kali selama api, memaksa EOC untuk pindah. Panas radiasi dari intens PDA api melepuhkan 10.000 barel (420.000 galon) lingkup kapasitas penyimpanan butana yang terletak 270 meter sebelah barat laut dari Extraktor nomer 1. Investigasi pada insiden mengungkapkan bahwa tiga kontainer satu ton klorin dalam pengolahan air menara pendingin gudang menjadi sasaran pemanasan berseri karena kedekatannya dengan unit PDA ( 100 kaki dari Extractor nomer 2 ) dan pipa rak ( 20 kaki ) . tiga kontainer yang dipasang untuk mencegah wadah kemudian pecah dan meleleh seperti yang dirancang. Kontainer ketiga diperbaiki oleh kontraktor dengan perlindungan alat bantu napas untuk menghindari gas beracun. Lebih dari 2,5 ton klorin (bahan yang sangat beracun) tersebar. Tidak ada bukti bahwa personil on- atau off-site terkena tingkat berbahaya dari gas klorin.

2.3       Dampak ledakan pabrik isopropana
            Insiden pada tanggal 16 Februari 2007 dimana propana cair bocor dari retak control station pipa mengakibatkan kebakaran besar di deasphalting propana ( PDA unit 1) di Valero McKee Kilang dekat Sunray, Texas. melukai tiga karyawan dan kontraktor. Api menyebabkan kerusakan peralatan kilang dan mengakibatkan evakuasi dan shutdown total kilang tersebut. Kilang mengalami shut down selama dua bulan. unit PDA dibangun kembali dan kembali beroperasi hampir satu tahun setelah kejadian. Kerugian langsung dikaitkan dengan api dilaporkan melebihi $ 50 million.

2.4       Penyebab dan Investigasi
a.          Meledak dan terbakarnya propana itu kemungkinan disebabkan oleh kegagalan pembekuan terkait tekanan tinggi pipa di sebuah stasiun kontrol yang belum pernah bekerja selama kurang lebih 15 tahun. Stasiun kontrol tidak terisolasi tetapi justru terhubung ke proses, membentuk air yang membeku di propana yang dapat terakumulasi dalam titik rendah yang dibentuk oleh stasiun kontrol dan membeku selama cuaca dingin sebelum insiden tersebut, sebuah pipa siku masukan retak. Es menyegel pipa karena gagal dalam proses pelelehan karena suhu udara naik pada hari kejadian , melepaskan £ 4.500 per menit propana cair yang habis terbakar karena kontak suhu dan tekanan.
b.          Kilang tidak melakukan manajemen review change 4 ketika stasiun kontrol telah dihapus dari layanan aktif pada 1990-an . Akibatnya, peristiwa pembekuan yang terjadi dalam proses tidak dapat dihindari yang dibentuk oleh stasiun kontrol yang tidak diidentifikasi atau diperbaiki ketika perubahan sudah dilakukan.
c.          Praktek perlindungan pembekuan di kilang McKee itu tidak memastikan bahwa unit proses yang sistematis tersebut aman untuk mengidentifikasi dan mengurangi bahaya pembekuan.
d.         Praktek-praktek keselamatan American Petroleum Institute (API) merekomendasikan kilang minyak tersebut tidak memberikan panduan rinci tentang program perlindungan, juga tidak cukup menekankan perlindungan pembekuan di siku pipa dan peralatan lain.
e.          Api dengan cepat berkembang dan mampu dicegah operator lapangan dengan penutupan katup isolasi manual atau mencapai kontrol pompa lokal untuk mengisolasi propana bertekanan tinggi yang dibuang ke atmosfer. Kontrol operator ruang tidak dapat menutup aliran propana karena katup penutup jarak jauh yang dioperasikan ( ROSOVs ) 6 tidak dipasang di PDA . Kurangnya isolasi terpencil secara signifikan meningkatkan durasi dan ukuran api , mengakibatkan kerusakan parah pada PDA , rak pipa utama , dan unit proses yang berdekatan.
f.           API memberikan pedoman keselamatan untuk penggunaan ROSOVs dalam instalasi penyimpanan LPG, tetapi tidak membahas penggunaannya dalam kilang unit proses untuk menangani sejumlah besar bahan yang mudah terbakar. Standar internal Valero memerlukan penggunaan ROSOVs dalam unit proses tersebut, tetapi McKee Refinery tidak memasangnya dalam unit PDA. 
g.          Api menyambar pipa yang tak tahan api sehingga menyebabkan rak pipa runtuh, secara signifikan meningkatkan ukuran dan durasi api, dan menyebabkan evakuasi dan shutdown di kilang tersebut.
h.          Praktek API direkomendasikan dan standar Valero untuk peralatan tahan api tidak memberikan bimbingan yang cukup protektif untuk fireproofing berjarak tertentu dan untuk pipa rak dekat pada unit proses yang mengandung zat yang mudah terbakar bertekanan tinggi.
i.            Pemanasan radiasi dari api menyebabkan pelepasan sekitar 2,5 ton klorin sangat beracun dari tiga kontainer yang berisi satu ton klorin per kontainer yang digunakan sebagai biosida dalam menara pendingin berdekatan. Biosida yang secara inheren lebih aman daripada klorin yang tersedia.
j.            Sebuah bola penyimpanan butana yang terkena pemanasan secara kontinu menyebabkan cat pada bola penyimpanan tersebut melepuh. katup yang terdapat dalam pipa butana terletak terlalu dekat dengan unit PDA dan tidak bisa dibuka saat kebakaran.
k.          API Tidak memerlukan evaluasi bahaya yang ditimbulkan oleh unit proses yang berdekatan ketika menentukan desain, operasi, atau lokasi katup.
l.            Proses di kilang McKee tentang Analisis Hazard tidak efektif dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko kegagalan pipa karena pembekuan, perlu ROSOVs di unit PDA untuk cepat mengisolasi lintasan LPG, dan bahaya yang ditimbulkan oleh paparan api untuk peralatan reaksi, termasuk kontainer klorin dan lingkungan penyimpanan butana. Laporan CSB ini mengidentifikasi akar penyebab dan kontribusi, dan membuat rekomendasi kepada Valero Energy Corporation, Valero - McKee Refinery, API, Amerika Steelworkers Union, dan Steelworkers lokal.




BAB III
PENUTUP

3.1  Kesimpulan
nama insiden
:
LPG McKee Refinery Valero
Lokasi
:
utara Amarillo, dekat kota Sunray, Texas
Waktu
:
Jum'at, 16 Februari 2007 pukul 14;09
Penyebab
:
pembekuan propana akibat kondisi cuaca

:
tidak ada management review pada controling room

:
freezing protection berstatus belum aman

:
tidak ada panduan rinci tentang program perlindungan

:
terjadi error pada saat penutupan katup di controling room

:
miss communication antara pemerintah dan perusahaan

:
api lebih cepat membesar karena kecepatan angina

:
tidak memberikan bimbingan untuk peralatan fireproofing

:
radiasi api mengakibatkan zat klorin lepas ke udara

:
tidak menerapkan analisis hazard
Dampak
:
kebakaran besar di deasphalting propana ( PDA unit 1)

:
kerusakan peralatan kilang

:
mengalami shutdown selama dua bulan
kerugian fisik
:
cedera Dua karyawan Valero

:
kontraktor yang mengalami luka bakar serius

:
sepuluh karyawan dan kontraktor luka ringan

:
karyawan dan penduduk disekitarnya mengalami sesak nafas
kerugian material
:
kerugian melebihi $ 50 million.

:
menanggung semua pengobatan korban yang terkena dampak
      


3.2   Saran
            Demikianla makalah yang kami buat. Kami menyadari, dalam pembuatan makalah ini kami masih banyak memiliki kekurangan. Kritik dan saran kami harapkan dari pembaca untuk menciptakan media pembelajaran yang lebih baik di masa yang akan datang.
                                                                                                              

DAFTAR PUSTAKA

American Petroleum Institute (API). Safety Digest of Lessons Learned. Section 9, Precautions Against Severe Weather Conditions,Publication 758, Section 6; Washington DC, 1983.
API. Pressure-relieving and Depressuring Systems, ANSI/API Standard 521, with Addendum, Washington, DC, 2008.
API. Fire Protection in Refineries, Publication 2001; Washington DC, 1998.
API. Application of Fixed Water Spray Systems for Fire Protection in the Petroleum Industry, Publication 2030; Washington DC, 1998.
API. Design and Construction of LPG Installations, Publication 2510; Washington DC, 2001.
API. Fire-Protection Considerations for the Design and Operation of Liquefied Petroleum Gas (LPG) Storage Facilities, Publication 2510A; Washington, DC, 1996.
API.Fireproofing Practices in Petroleum and Petrochemical Processing Plants, Publication 2218; Washington, DC, 1999.
Center for Chemical Process Safety (CCPS). Guidelines for Hazard Evaluation Procedure, 2nd ed; American Institute of Chemical Engineers (AIChE), New York, 1992.
CCPS. Guidelines for Investigating Chemical Accidents, 1st ed; AIChE, New York, 1992.
CCPS. Inherently Safer Processes, A Life Cycle Approach, AIChE, New York, 1996.
Crawley, F., Preston, M., & Tyler, B., HAZOP: Guide to best practice; Institution of Chemical Engineers, Warwickshire, UK, 2000.
The Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB). Steel Manufacturing Incident; Washington, DC, 2002.
CSB. Fire at Formosa Plastics Corporation: Evaluating Process Hazards; Washington, DC, 2006.
Energy Information Administration. Lost and Found Refinery Capacity. http://tonto.eia.doe.gov/oog/info/twip/twiparch/080221/twipprint.html (accessed Feb 2008).
Environmental Protection Agency (EPA), General Guidance for Risk Management Programs; Office of Solid Waste and Emergency Response, EPA-550-B-00-008, Washington, DC, 2000.
EPA. General Guidance for Risk Management Program (40 CFR Part 68), RMP Series; EPA-550-B-00-008, May 2000; p. I-8.
Frank, W. & Whittle, D. Revalidating Process Hazard Analyses; AIChE, New York, 2001.
FM Global. Evaluating the Hazard: Freeze; FM Global, Norwood, MA, 2002.
FM Global.Property Loss Prevention Data Sheet 9-18, 17-18: Prevention of Freeze-Ups; FM Global, Norwood, MA, 2007.
Garrison, W., editor. One Hundred Largest Losses: A Thirty-Year Review of Property Damage Losses in the Hydrocarbon-Chemical Industries; Marsh, Inc., New York, 1985.
Handbook of Texas Online; Diamond Shamrock.
http://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/DD/hed6.html, (accessed Jan 2, 2008).
Health and Safety Executive (UK). Emergency isolation of process plant in the chemical industry, Chemicals Sheet No. 2; HSE Books, Sudbury, England, 1999.
Kletz, Trevor A., 1998. Process plants: A handbook for inherently safer design; Taylor & Francis, Philadelphia, PA.
Directory of Corporate Affiliations, s.v. Valero Energy Corporation. Lexis Nexis (accessed Dec 2007).
Mannan, S., ed. Lee’s Loss Prevention in the Process Industries, 3rd ed.; Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington, MA, 2005.
Marsh & McLennan, One Hundred Largest Losses, May 1985, incident # 63.
The Natural Gas Council. How Natural Gas Gets to Consumers.
http://www.yankeegas.com/yankeegascommon/pdfs/gastoconsumers.pdf (accessed January 24, 2008).
Nolan, D., Handbook of Fire and Explosion Protection Engineering Principles for Oil, Gas, Chemical, and Related Facilities; Noyes Publications, Westwood, NJ, 1996.
Occupational Safety and Health Administration (OSHA). CPL 2-2.45A (REVISED) – Process Safety Management of Highly Hazardous Chemicals -- Compliance Guidelines and Enforcement Procedure, Appendix B. Washington, DC, 1992.
OSHA. Citation and Notification of Penalty, Diamond Shamrock Refining Company, L.P., dba Valero - McKee Refinery, Inspection Number 310690086, August 13, 2007.
OSHA, 2007. Informal Settlement Agreement, Diamond Shamrock Refining Company, L.P., dba Valero - McKee Refinery, OSHA Inspection No. 310690086, September 4, 2007.
OSHA. Inspection Data. www.osha.gov/pls/imis (accessed February 2008).
Riecher, A. Fateful 1956 Blast Still Remembered. Industrial Fire World, November-December 2006, p 5.
Timoshenko, S. Strength of Materials, Part II; Van Nostrand Reinhold, New York, 1958;. p. 123.
Valero Energy Corporation. Valero Through the Years.
www.valero.com/aboutus/history.htm (accessed on November 13, 2007).
Zurich Risk Engineering. Zurich Risk Topics: Cold Weather Preparation, November 2003, 2-7-005.


LAMPIRAN








































 




























0 komentar:

Posting Komentar

welcome to the new world